山东能源亭南煤业:52天,TBM二次转场,再创纪录

52天,如何让一台整机长达81米、直径6.03米、总重600吨的全断面TBM盾构机在400米井下完成撤出和安装?如何刷新陕西彬长矿区同类别TBM二次转场的新纪录?山东能源西北矿业亭南煤业公司给出了自己的实践和答案……

定方案——挂图作战

“将TBM盾构机从四盘区回风大巷‘解体’撤出,运输安装到四盘区辅运巷继续‘战斗’,看似一次简单的转场工作,但对于我们而言却是首次尝试,犹如孩童学步,在步履蹒跚、跌跌撞撞中总结经验、摸索前进。”看着如今在四盘区辅运巷‘服役’的TBM盾构机,亭南煤业公司党委委员、副总经理孙文亮说出了背后的艰辛和不易。

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据了解,为做好TBM回撤安装前期各项准备工作,该公司成立工作专班,定期组织相关专业部室、基层工区召开专题会和设计优化会。他们从回撤作业环境、现场设备管理、工作人员站位、设备运输组装、安全规程制度、标准操作流程等方面,细化方案措施,绘制TBM回撤和安装“作战图”,倒排工期、挂图作战,集中力量、破题攻坚,加快TBM二次转场工作进度。

据统计,在TBM二次转场的52天时间内,该公司先后召开专题和优化会6场次,细化方案措施60余项,列出工作任务清单二百多条,为TBM安全高效转场奠定了坚实的基础和保障。

优工艺——减时提效

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TBM二次转场,设备拆运是关键。他们提前对TBM盾构机连接部件注油润滑、锈蚀部位涂油磨蜡,确保拆卸顺利;对易氧化、生锈的设备、零件,他们用保鲜膜包裹,做好相应的防潮保护,确保安装顺利。详细制定TBM盾构机8节台车拆解方案,最大限度地减少拆解工序;对拆解部件,他们进行标号管理,确保快速撤出、精准安装,一次到位、杜绝返工。同时,他们超前对TBM安装地点路线进行勘察,提前对运输路面硬化,创新实施“单轨吊+铲板车”等“一站式”运输方式,集中运输设备配件、直达组装硐室,满足TBM设备撤出和安装的无缝衔接。

困难一个一个涌出,又一个一个被化解。TBM台车及附属件较计划提前3天安装完成,电气系统、液压系统较计划提前2天完善到位……他们以一段段的“小提前”,实现了TBM较原计划提前23天的“大目标”。

控成本——节支降耗

为降低TBM转场期间材料消耗,他们将成本管控摆在“靶心”位置,组织成立电器线路、液压管路、部件维修3个小组,秉持“能自修的不外委、能修旧的不购新”理念,对拆卸安装期间物料、配件等物品进行盘点,全力将损坏的开关保护盒、皮带保护器、高压油管、三链托辊等各类设备“变废为宝”,节约成本费三十多万元。同时,他们还以“收购”的方式,鼓励班组职工围绕降本增效、精益打造、小改小革等方面,提出自己的“金点子”“微建议”,让其既挣票子又挣面子,名利双收。

“每一项纪录的刷新,都凝结着无数心血和汗水。下一步,我们将充分发挥TBM引领示范作用,持续深挖安全高效掘进潜能,用更多新纪录、新成绩推动公司高质量发展。”该公司党委书记、董事长景长宝说。(马向阳 李娜)

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